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事故现场:
机组启动后声音大,待命压力为11Mpa,操作任一负载压力压力极不稳定,上下波动在8Mpa,当把截割升降压到底达最大压力时,油泵声音特别大,像干磨的声音。
掘进机油泵处理过程:
前一天油箱“开锅”了,把油位表烧化(估计温度在度以上)。随即油泵和六连阀也烧坏。,只换泵后,压力在35MPA以上,动哪哪崩管,又更换六连阀,油温高且声音大,于是把吸油过滤器总成和回油滤芯更换,依然是声音大油温高。又换一台备用油泵后,副泵声音正常,主泵声音大且压力不稳定,又跟换了主泵吸油管,情况依然,倒泵和信号管后现象相反,判定主油泵坏,从井上下新泵。
掘进机油泵事故原因与分析:
经调查询问,前期因为工作面抽不了水,生产班擅自把冷却水堵了,导致昨天油箱“开锅”,此为本次事故的直接原因。
更换的两台备用泵在井下已有一年多,且吸油口未密封,内部因该有锈蚀(怀疑),在更换后由于未加引油,泵内无润滑,启动后干磨和吸空气使得声音大。(随后对换下的两台备用泵查看,发现泵体吸油口内有锈块附着)。
掘进机油泵更换下来的吸油滤芯内有大量的尼龙毛丝,也是导致吸油不畅和吸空气的原因。
防范措施:
1,开机必须开冷却水,给油液降温。
2,备用的液压件油口要进行密封处理,新更换的泵要加引油,防止锈蚀和无润滑对泵体的伤害。
3,注意油液的清洁,加油时要停止割煤且加油口要有滤网,条件允许的话尽量有吸油装置。
掘进机油泵4,定期更换吸回油滤芯。
液压泵电动机转动,液压泵不排油的故障原因是;液压泵反转。吸油过滤器油网堵塞。
液压泵与电动机之间连接装置损坏。
处理方法;
将液压泵处理到正传。清洗吸油过滤器油网。处理液压泵与电动机之间连接装置,液压泵运转时有异常噪音和振动的故障原因是;吸油管或吸油过滤器油网堵塞。油箱通气孔堵塞,造成真空。油箱内油量不足,液压泵吸空。溢流阀不动作,油压过高。使用粘度较高的N液压油(掘进规定使用N68液压油)造成起动吸空。
处理方法;
处理吸油管、清洗吸油过滤器油网。清理油箱通气孔。给油箱加油。处理或更换溢流阀。更换合适的液压油。油温过高的原因是;液压油量不够。液压有污染严重,含水分多。液压系统过载,引起安全阀连续动作。液压油粘度过高。油冷却器水量不足或内部堵塞。回油压力过高。
掘进机油泵油箱表面不清洁,散热不良。
处理方法;
给油箱注油。更换液压油。查找处理过载原因。更换合适的液压油。检查处理冷却器,加大供水量。检查处理回油管和回油过滤器。清理油箱表面的杂物。
现象:压力上升不均匀?
原因:调压弹簧折断或弯曲。
办法:拆检,换新弹簧。
现象:压力升到某值时,尖叫声?
原因:调压弹簧振子固有频率和流量压力脉动频率共振。
办法:迅速调节螺杆,使其超过共振区;若无效,或无法再加压,需增加阻尼