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在自治区总工会开展的年度职工创新活动优秀创新成果评选中,集团公司共有个项目获各类优秀创新成果奖。黑镍转化率达到45%以上最大的秘诀是什么?是什么引发纤维素加药管路的改造?怎样利用外排蒸汽节能降耗?您想知道这些问题的答案吗?本平台即日起开辟专栏“职工创新成果背后的故事”,围绕企业激励职工创新成果新举措、工作室或QC小组确立创新成果选题价值、职工或技术人员在技术攻关中展现的顽强精神,告诉你戈壁荒滩的“土发明家”们是如何创造一个个小奇迹的。
第六期
陶瓷过滤机升级改造的故事
走进灯火通明的脱水车间,伴随着刺耳的切割机下料声,躲避着电焊机拉出的刺眼弧光,几个忙碌的身影在铜陶瓷过滤机处来回穿梭,他们正在进行着陶瓷过滤机升级改造项目。
探讨陶瓷过滤机
一直以来,TC-9陶瓷过滤机因空间狭小、设备陈旧老化,维修起来很困难,而且总是周而复始。为此技术人员展开了攻关,但无论是对机、电,还是对工艺的梳理,都没有得到满意的效果。但他们没有退却,在公司分管领导王晓的带领下,QC小组的成员们在脱水车间进行了实地考察,最终找到了问题的根源。
原来,选矿厂因产量提升,陶瓷过滤机脱产量跟不上现有规模的生产量,造成滤板长时间超负荷运转,再加上滤板清洗时间短、甚至没时间清洗,更换的新滤板总是频繁出现被堵塞的情况,造成大量酸液不能循环利用的浪费现象。
攻关小组通过与厂家联系,最终确定了两套方案:一是购买适合现生产规模的陶瓷过滤机;二是对现有的陶瓷过滤机进行升级改造。但第一套方案,等待周期长,设备成本价格高,短时间还无法解决现有生产难题,不可取。第二套是在原有两台过滤机的基础上,将超负荷浓度的矿浆暂时存放到其他的浓密池中,缓解生产压力,再逐个对陶瓷过滤机进行升级改造,最终完成两台设备全部升级。
观察滤饼厚度
在明确了技改方向后,攻关小组成员们各负其责、深入探讨、到实地测量、画设计图纸,并做了详尽的改造方案:第一,改变原整机装配总布置。将过滤机控制组件及易受非必要腐蚀的组件全部重新异地安装,与主机远离,避免带酸矿浆或水液的腐蚀,同时提供维修便利。第二,自制滤液罐、滤液水箱,并用环氧树脂进行防腐处理,将普通钢管更换为耐腐蚀管路并重新规整,便于操作及维修。第三,改变陶瓷板清洗工艺,新增负压吸液清洗,形成超声波、正压反冲、负压正冲三合一同步清洗。第四,增加草酸清洗液,与原清洗液分步清洗,去除原清洗液无法清除的堵孔结垢物。第五,循环使用系统清洗液,并增设加热装置,让滤板可在生产系统上无需拆卸随时进行活化,并增装过水热一个,保证正常清洗的温度,同时做了水箱防腐处理,改变上浆位置,使槽体内矿浆浓度一致。
升级改造后的TC-9陶瓷过滤机吸浆效果显著,滤饼厚度增加,滤板活化效果好,吸附后的精粉干燥,同时空间设计合理,维护保养方便。前期更换的旧滤板也能重复使用,同时清洗液也实现了循环利用,合计节约成本约11万元,提高工作效率将近8倍。
此次科技创新的成果,使选矿工艺得到了优化,生产效率得到了提高,成本得到了降低,职工劳动力得到了减轻;同时提升了攻关小组科技创新的能力,激发了大家发散性的创新思维,为公司后期的科技创新项目奠定了基础。
(文/图谷升)
本期编辑|施维佳
二审|刘娟
三审
饶文天
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