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导读
为提高ZGF-型真空过滤机的产能,降低滤饼含水率,减少滤液浮游物,从滤板结构及过滤介质、分配头的分布区域、中心轴简化设计等方面对真空过滤机进行技术改进。改进后,真空过滤机运行稳定,各项指标满足生产工艺要求,达到了改造的目的与效果。
国内某知名氧化铝有限公司下属的分解车间共有8台真空过滤机,其中2台ZGF-型和6台GPY型真空过滤机,2台ZGF-型作为备用。在生产过程中,随着原材料铝土矿石品位的变化,有机物含量的增多,产排平衡要求的进一步提高,原有ZGF-型过滤机台时产能已不能平衡生产,只能通过增加设备或提高设备运转率来满足生产需求,势必要增加能耗及各项备件维护费用。为了要降低能耗及相关维护费用,需要优化设备结构以提高设备的台时产能,同时由于人工费用的大幅上涨,迫切要求提高设备运行的自动化程度。根据车间的使用情况,GPY系列过滤机的台时产能远远大于ZGF型过滤机,而且对真空的利用率更高。
1 改造前状况
ZGF-型真空过滤机的设备参数是:过滤面积为m2,滤盘直径为mm,电动机功率为30kW,过滤盘数为3盘,每盘有48块滤板,过滤机转速为0.5~5.0r/min,外形尺寸为mm×mm×mm。主轴直径为mm,它包括24个梯形断面的内管,每根内管与3个滤盘对应位置的滤板相通。主轴在分配头的一侧由滑动轴承支撑,在减速器的一侧由滚动轴承支撑。主轴上共安装3个盘面,每个盘面由48块网状钢制梯形滤板拼装组成,根部与主轴的内管连接。其结构如图1所示。
1.分配头 2.滑动轴承座 3.主轴 4.半月槽 5.滚动轴承座
6.减速器 7.滤板
图1 真空过滤机结构示意
2 技术改进
针对该公司氧化铝生产工艺特点及实际运行工况,原有的槽体框架部分、减速器及输送带传动、挡板及滤布清洗部分、设备进料管道及溢流放料、滤饼漏斗等不变,对滤盘装置、分配头、中心轴等部件进行优化改进,以达到提高过滤机的台时产能、降低滤饼含水率、控制滤液附有物在合理范围的三大运行指标。
2.1 滤板的改进
2.1.1 滤板结构
原有滤板(见图2)为网状钢制,等腔道截面,板柄根部有一段较长的直管,汇聚的滤液在真空抽力的作用下流入中心轴,较细的流道对滤液的阻力大,真空损失大。同时此处设计增加了滤盘的无效过滤区域,过滤机有效过滤面积小,真空消耗量大,磨损严重。
图2 改造前的滤板
改进后的滤板(见图3)采用变腔道截面形式,滤板根部采用变截面的铸件结构,仅有插入支架套部分为部分直管,长度非常短,尽可能减少此处的能量损失。滤板的边框为金属结构,内部镶嵌高强度工程塑料制成的滤芯,滤芯开孔光滑圆润,减少吸合时对滤布的磨损。滤板整体结构强度大、质量轻、开孔率高,确保滤液流动畅通;边框侧边圆弧折弯,减低了对滤布的磨损,延长了使用寿命,节约了备件费用。滤板结构的优化设计不仅延长了滤布的使用寿命,而且对其受力最大处进行了加强,增加了盘面的稳固性。
图3 改造后的滤板
2.1.2 滤板安装方式
原有滤板的安装方式(见图4):每块滤板套装上滤布后,以平行于轴线方向插入主轴上的连接管内,然后旋转90°使盘面和轴线垂直;6块滤板组成一个扇面,扇面的外圆处卡入1段导轨,8个扇面安装完后,8段导轨首尾通过连接螺栓把合起来,完成整盘滤板的安装。更换一块滤布时,需要拆掉该块滤板所在扇面上的导轨。现场实际使用时,为更换偶尔破损的某几款滤布,并不是按顺序成批量更换,因6块滤板共用1段导轨,每次即使更换一块滤板的滤布,也需将该段导轨全部拆下,设备维护十分不便。
图4 改造前的扇板顶部
新结构滤板的安装方式:首先安装导轨,将导轨套在中心轴上拼组成一圈,拧紧各处连接螺栓,以后拆卸滤板时不用拆卸导轨(见图5);在中心轴上每隔2~3个滤板空间装一块滤板,呈“米”字形。先将导轨外圆找正撑圆,控制其与中心轴的垂直度,然后依次将所有滤板装上,在滤板顶部装上U形卡,通过导轨外侧的螺栓压紧滤板顶部,直到整盘滤板完全固定为止。调整滤板根部两侧的螺栓使48块滤板在同一平面内,滤板根部由公差配合固定,滤板顶部游隙自由度配合,装配应力释放,保证不倒盘。更换滤布时无需拆卸导轨,只需松开滤板根部两侧锁紧螺栓及上部的U形卡,滤板沿轴线转动约50°即可快速拆下。可实现在不拆导轨的情况下更换单块滤板的滤布,拆卸过程方便快捷,满足生产要求,大大降低工人劳动强度。
图5 改造后的扇板顶部
2.1.3 滤布的选用
过滤介质选择是否合适以及滤布质量的好坏,是影响设备过滤速度和产能的重要因素。选择适合的滤布,可以大大改善过滤效果,降低生产成本。真空过滤机原使用的滤布主要缺点是透滤性低,易堵塞结硬,对物料性质适应力差,尤其在物料粒度细化或其他物理性能恶化时,对真空过滤机的产能影响非常大。根据多年经验,甄选具有高通气性的无纺布,减少过滤过程的平均过滤比阻,滤布伸缩性好,遇水变形小,厚薄适当且均匀,吸附性小,物料易于脱落,防止因黏性物料造成的滤孔堵塞,改善过滤效果,进一步提高了卸饼率。
2.2 分配头的改进
采用具有过渡区及具有滤布吸合区的专利分配头,将只有吸干区、吸液区、吹风区的分配头(见图6)改进,增加过渡区及滤布吸合区(见图7)。通过结构改进,使吸干区由°增加到°,吸液区由原来的°增加到°,吹风及盲区由°降至50°,并在吹风区后设置吸合区,可在卸料时减轻刮刀对滤布的摩擦,避免碎布现象的发生。在吸干区、吸液区、过渡区的滤液管上装有阀门以控制真空度,调节产量、适应浆液固含的变化,有效防止滤饼脱落,降低滤饼含水率。
吸干区区域的增加,有助于滤饼含水率的降低,在设备转速不变的情况下,滤盘转动一圈所需时间为T,则°对应的吸干时间T1=/×T,°对应的吸干时间T2=/×T,T2/T1=/=1.。在相同转速下,吸干时间提高1.倍。在真空度一定的情况下,吸干时间越长,滤饼含水率越低。
图6 改造前的分配头
图7 改造后的分配头
2.3 中心轴的改进
通过中心轴的改进,增加了机械式综合主轴密封装置,进一步提高了过滤机的浸没率。浸没率的提高可以减少盲区在整个过滤周期中的比例,增加工作区域,提高过滤机效率。该种密封形式的主要结构特点是采用了多种密封形式的组合,充分发挥了各种密封形式的优点,使密封装置的工作性能和可靠性大大提高。
对滤板根部的固定方式进行了改进,缩短根部固定的长度,在滤盘外圆直径不变的情况下,增加了滤盘的有效过滤面积。与中心轴的连接方式采用了S形螺栓压紧装置,确保了部件连接处的密封性。单台设备的滤板数量较多,提高单块滤板连接处的密封性,也确保了整个过滤系统的真空度。此改进杜绝浆液从连接处进入滤液,大大降低了滤液浮游物。滤板根部的固定方式改造前后对比如图8、9所示。
图8 改造前的扇板根部
图9 改造后的扇板根部
3 改造后效果
改造后,过滤机的产量可用恒压过滤方程式进行计算。
(V+Vc)2=KA2(q+qc),
式中:V为滤液体积,m3;Vc为虚拟滤液体积,m3;K为滤饼常数,m2/s;A为有效过滤面积,m2;q为过滤时间,s;qc为虚拟过滤时间,s。
通过改善A、K值等,均可达到提高真空过滤机产能的目的。
分析过滤区有效过滤面积增加后滤液产量变化情况,可取过滤介质阻力为0,即Vc、qc为0,恒压过滤方程可简化为
V2=KA2q。
改进前的有效过滤面积为44.3m2,改造后的有效过滤面积为52.3m2,代入上式即可得出滤液产能提高比例:
V后/V前=(KA后2q/KA前2q)1/2=52.3/44.3=1.18,
可以看出,在相同转速下,单台设备的处理能力提高1.18倍。
4 结语
通过对ZGF-真空过滤机滤板、分配头、中心轴等部件的技术改进,经过6个多月的连续稳定运行,过滤机的台时产能提高1.18倍,滤饼的含水率由原来的14%降低到12%,滤液的浮游物由原来的3g/L降低到0.8g/L,并解决了原有设备运行现场维护不便、滤板安装不稳定、易垮盘等问题,使生产管理发生了显著变化,工艺效果明显,满足了用户要求。
引文格式:
[1]高良玉,韩宏武,霍 华,王纪瑞.ZGF-型真空过滤机的技术改进.[J].矿山机械,,47(11):49-52.
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